張家港康通機(jī)械科技有限公司
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一、中間罐車橫向微調(diào)機(jī)構(gòu)存在問(wèn)題及分析
中間罐車橫向微調(diào)機(jī)構(gòu)(圖1)由中間罐耳軸支承滑座、深溝球軸承、支座、絲桿、調(diào)整螺母、絲桿軸承座、蝸輪減速器組成,手動(dòng)驅(qū)動(dòng),即用人工驅(qū)動(dòng)蝸輪減速器,罐車防波板帶動(dòng)絲桿、調(diào)整螺母使耳軸支承滑座作水平移動(dòng)(行程0~25mm),來(lái)調(diào)節(jié)中間罐橫向位置,以達(dá)到中間罐水口與結(jié)晶器對(duì)中的目的。使用中存在如下問(wèn)題:
1.更換中間罐時(shí),由于罐體大且重,在就位到耳軸支承滑座上時(shí),對(duì)耳軸支承滑座造成很大的沖撞,以致軸承外圈振裂或軸承保持架被振碎。據(jù)統(tǒng)計(jì),1999~2001年間軸承共損壞86副。
2.中間罐車周圍環(huán)境惡劣,高溫及粉塵對(duì)橫向微調(diào)機(jī)構(gòu)所有回轉(zhuǎn)副的潤(rùn)滑造成極大的影響,導(dǎo)致橫向微調(diào)機(jī)構(gòu)運(yùn)行阻力增大。
3.由于中間罐的容量與自重不斷增大,由原設(shè)計(jì)的25.8 t,增加到38 t,加重傳動(dòng)裝置的負(fù)荷。
4 . 橫向微調(diào)機(jī)構(gòu)蝸輪減速器設(shè)計(jì)薄弱,其蝸輪端面模數(shù)僅為2mm,材質(zhì)為HT250,機(jī)械強(qiáng)度低、沖擊韌性差,蝸桿最細(xì)處的直徑僅為18mm。在中間罐水口對(duì)中操作中,常發(fā)生蝸輪崩齒及蝸桿被扭彎現(xiàn)象,壽命極短,平均壽命不超過(guò)一周。
5.原設(shè)計(jì)采用螺栓將減速器箱體鎖在絲桿軸承座上,由于螺栓在減速器箱體內(nèi),松動(dòng)時(shí)重新緊固相當(dāng)因難。而更換減速器時(shí),須先拆卸蝸輪,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
二、中間罐車橫向微調(diào)機(jī)構(gòu)改造
針對(duì)上述存在問(wèn)題,對(duì)中間罐車橫向微調(diào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造,參見圖2,具體措施如下:
1.用滾輪替代球軸承,表面淬火處理。在支座上擴(kuò)孔,裝入圓柱滾子軸承,滾輪與滾子軸承之間通過(guò)銷連接。由于圓柱滾子軸承載能力比球軸承強(qiáng),使軸承壽命延長(zhǎng)。
2.在耳軸支承滑座兩端增加兩個(gè)可拆卸護(hù)翼,以減少外來(lái)夾雜物對(duì)內(nèi)部回轉(zhuǎn)副的影響,而且回轉(zhuǎn)副全部采用高溫潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。
3.將減速器直接固定在中間罐車橫梁上,通過(guò)聯(lián)軸器與絲桿相連接,這樣檢修更加方便。此外,需要重新選擇一種大傳動(dòng)比、承載能力強(qiáng)的蝸輪減速器。經(jīng)過(guò)計(jì)算,選用WST-12-19.5-I蝸輪速器,蝸輪軸許用轉(zhuǎn)矩M=224N?m,比原設(shè)計(jì)的33.5N?m大許多倍。
根據(jù)減速器速比(i=19.5)及調(diào)整螺母螺距可知,減速器蝸桿轉(zhuǎn)一圈,中間罐耳軸支承滑座才移動(dòng)0.307mm,在機(jī)構(gòu)最大負(fù)荷工作時(shí),蝸桿輸入轉(zhuǎn)矩才6N?m,機(jī)構(gòu)調(diào)整精度高,手動(dòng)驅(qū)動(dòng)輕松。
三、改造效果
1.橫向微調(diào)機(jī)構(gòu)運(yùn)行平穩(wěn)、可靠,中間罐水口對(duì)中操作輕松自如且相當(dāng)準(zhǔn)確。
2.軸承壽命明顯延長(zhǎng),由原來(lái)的2個(gè)月延長(zhǎng)至24個(gè)月。蝸輪減速器自使用之日起至今,從未發(fā)生故障。
3.機(jī)構(gòu)拆裝便捷,省時(shí)省力。
4.經(jīng)濟(jì)效益顯著。整個(gè)改造所投入的資金僅為5025.6元,而改造前每年光檢修費(fèi)用就花掉3萬(wàn)元。